本文差压智能变送器零点漂移的研究资料由优质变送器生产报价厂家为您提供。
介绍
在动力和能源介质计量仪表的选择上,为了避免各种动力和能源介质管网的压力损失,满足各种厂矿动力和能源介质管网的压力需求,选择了大量压力损失小、能耗低、精度稳定的均压式管道流量计,将动力和能源介质管网的压力损失降至最低。由于平均流速管流量计产生的差压一般在1千帕以下,为了准确检测流体流量,通常采用智能微差压变送器与其组合构成智能差压流量测量仪。差压流量计的流量与差压成平方关系。流速越小,放大倍数越大,测量误差越大。由于micro 差压变送器的压差相对较小,更容易受到温度、振动等现场环境因素的影响,零点漂移产生较大的虚假流量,导致测量不准确和生产事故。目前,在处理和解决这类故障时,采取的主要措施是定期调整差压变送器零点,或根据温度变化及时校准差压变送器零点,这不仅增加了仪器维护人员的工作量和难度,而且不能从根本上解决问题。通过对几种常用的智能微差压变送器环境温度、振动、电源电压和安装方法的仿真实验,掌握环境因素对微差压变送器零点漂移的影响,并根据影响程度找出科学的解决方案。最后,通过优化安装方法和检测系统等技术手段,可以解决变送器零点漂移问题,减少环境因素造成的测量不准确性,并在未来合理选择、使用和安装micro 差压变送器型。
一、存在的问题
近年来,由于环境温度的变化,出现了许多微小的差压变送器零漂移问题,甚至导致测量数据不准确或生产事故。以碳钢冷轧煤气混合加压站热值控制故障为例,该系统主要通过高炉煤气和焦炉煤气的配比实现热值自动控制。为了提高测控系统的精度,高炉煤气设计具有大管道和小管道切换的功能。由于温度上升,该队安排停止大管道高煤流量计的绝缘,导致环境温度差压变送器从白天的30℃下降到晚上的4℃,导致大管道高炉煤气流量差压变送器零漂移。漂移超过流量计的小信号截止点,导致高炉煤气流量突然增加2800 ~ 3000 m3/h(实际大管高炉煤气截止阀关闭,无流量)。通过比值调节假信号,导致焦炉煤气流量相应增加,使进入钟罩式炉的主要混合气体的热值从约7600 kJ /m3增加到约9500 kJ /m3,超过钟罩式炉的允许热值范围,形成钟罩式炉。酒钢7#高炉的净产煤量采用功率棒流量计测定,设计流量为505000 m3/h,压差为595 Pa由于压差相对较小,为了使变送器能够检测到较小的压差,通过缩短压力引导管道,将变送器直接安装在减压阀后面的净煤管道上。缺点是无法避免现场振动对变送器的影响。在生产过程中,7号高炉产生的煤气量约为36万m3 /h,一路经过TRT余压电站后,以约30万m3/h的流量进入高煤总管,另一路与TRT并联的煤气经过减压阀组后,以约6万m3/h的流量进入高煤总管。由于减压阀组现场管道振动大,常出现差压变送器的零点漂移,漂移量约为4。03毫安,相当于大约1 Pa的压差。以此漂移量为例,当TRT关闭时,360,000 m3 /h高炉煤气通过减压阀组后进入高煤总管。此时,减压阀后的功率棒流量计的压差约为302帕,micro 差压变送器工作在满量程的2 /3左右,误差很小。如果此时micro 差压变送器的漂移仍在4.03 mA( 1 Pa)左右,对应的流量为360,374m3 /h,计算出的流量为374 m3/h,产生的误差也在可控范围内,不会造成太大的测量偏差。然而,当TRT发电时,减压阀组仅流动约6万m3/h的气体,此时压差为8.4帕,micro 差压变送器工作在满量程的1/10左右,基本上接近小信号截止点。如果此时的漂移仍在4.03 mA(1Pa)左右,则相应的流量为63,474 m3/h,实际上占3,474 m3/h。从气体产生量的运行实例可以看出,现场振动将产生较大的测量误差。随着全球自动化公司制造技术的不断更新,一些新型智能微处理器也已应用于各种化工和冶金行业。新型智能微处理器有许多优点。例如,美国麦德森的麦德森公司采取了零漂移控制措施,选择了质量和性能稳定的电子元件,对其进行老化,采用了先进的特殊电路补偿和调制方法,选择了稳定的电源,基本上可以完全解决零漂移问题。
micro 差压变送器引起零点漂移的原因很多,如电源电压不稳定、元件性能恶化、环境温度变化、振动、安装方式等。,其中最重要的因素是温度变化。由于变送器测量容器中的液体介质会随着环境温度的变化而受热膨胀,随冷收缩,从而导致变送器的输出漂移,变送器中的所有电子元件也会在温度的影响下发生变化,最终导致变送器的输出发生变化。在上述因素中,最难控制的也是温度变化的影响,特别是在西北地区,那里的昼夜平均温差在10℃以上。这些因素很难控制。为了使变送器长期稳定工作,有必要定期和不定期地检查和调整零点。这项工作需要时间和精力,不能从根本上解决零点漂移的问题。因此,只有通过micro 差压变送器零点漂移的实验研究,才能在实际应用中掌握各种品牌变送器的漂移参数,并根据现场实际情况选择可靠性好、稳定性高的差压变送器零点,从而保证测量过程中micro 差压变送器零点的最小漂移。
变送器的零点漂移会影响生产过程和测量数据的结算。而且每年,大部分micro 差压变送器由于零漂移而被更换,这不仅增加了备件的成本,也增加了工人的劳动强度,更重要的是影响了公司的正常生产和数据结算。在流量测量过程中,虽然不能完全避免变送器的零点漂移,但通过在模拟现场环境中的实验研究,可以找到影响变送器零点漂移的主要因素,并制定有效的技术改进措施,可以有效降低变送器零点漂移对生产和测量工作的影响,从而为提高变送器测量的稳定性和准确性提供参考依据,有助于后续工作。
二。实验结论和解决方案
通过对3个常用品牌的智能微控2+进行仿真实验,可以看出微控2+在现场使用时会受到环境温度、安装方式和振动的影响,会产生较大的零点漂移现象。虽然各厂家采用的生产原料、生产工艺和技术补偿方法不同,但生产的智能微电机2+的性能指标也不同,因此产生的漂移量也不同。从实验数据可以看出,目前发射机的零点漂移问题还没有完全从根本上解决。但是,为了减少micro 差压变送器的漂移,提高micro 差压变送器测量流量的稳定性,将流量测量误差控制在可控范围内,避免流量计的测量异议和生产故障,在今后的维护和设备安装中,通过合理的仪表选择和标准化的施工安装等具体的技术控制措施,也可以很好地解决micro 差压变送器零点漂移的问题。
首先,变送器的正确选择是保证仪器正常运行和安全生产的前提。今后,在选择仪器的过程中,应尽量避免选择micro 差压变送器来测量介质流量,以保证仪器的测量精度。如果必须选择micro 差压变送器时,压差范围应尽量避免接近变送器范围的下限,工作范围最好在变送器范围上限的1/3 ~ 1/2范围内,以最好地保证整机精度满足使用要求。
二是在现场施工安装变送器时,尽量避开环境温度变化剧烈的地方或高温区域。同时,应避免将变送器安装在局部振动处和在线倾斜安装,以防止振动对变送器的干扰。变送器应根据仪表工的施工规范,通过压力引入管道安装在相对稳定的区域,无明显振动和温度变化。最好将变送器引入仪器专用的变送器柜内,根据技术要求固定压力引入管(毛细管),并设置保温设施,使变送器的环境温度保持在可控范围内。
同时,在日常维护中,应定期检查micro 差压变送器零点的输出值,并根据输出值的变化分析变送器是否受到周围环境的影响或自身的性能问题,从而制定相应的解决方案和维护标准,以保证micro 差压变送器的稳定运行。
叁。结束语
微差压变送器零漂移是差压流量检测中常见的问题,也是影响测量不准和生产事故的主要原因。为了避免和减少测量纠纷和生产故障,在实际应用中必须注意微差压变送器零点漂移的问题。虽然micro 差压变送器在现场使用时不可避免地会受到环境温度、振动和安装方式的影响,导致零点漂移,但通过合理的仪器选择和标准化的施工、安装和维护技术措施,可以减少测量误差对仪器的影响,从而实现micro 差压变送器准确可靠的运行,为公司提供更多的便利。
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